刺破连接器
由于汽车行业的特殊性,刺破连接器线的制造过程也比其他普通端子线较为特殊。
制造刺破连接器线的体系大致分两类:
1.以欧美国家划分,包括中国:
使用TS16949体系来对制造过程进行控制。
2.以日本为主:
如丰田、本田他们有自己的体系来控制制造过程。
随着汽车功能的增加,电子控制技术的普遍应用,电气件越来越多,电线也会越来越多,端子线也就变得越粗越重。因此的汽车就引入了CAN总线配置,采用多路传输系统。与传统端子线比较,多路输装置大大减少了导线及联插件数目,使布线更为简易。
刺破连接器
随着汽车业得逐渐升温,作为其主要配件之一的刺破连接器市场也在逐渐变热,汽车应用已成为继3C领域之后max的连接器消费市场,连接器作为一种重要的电气连接元件,在汽车中的电子、信息系统中起着举足轻重的作用。
据了解,用在汽车音响系统和汽车导航系统的电源连接器的需求越来越多,面向媒体的系统传输、用于车内光缆网络等的发展计划也引起了广泛关注。许多汽车制造厂商已经普遍为汽车加装了安全气囊,这些气囊和刹车防抱死装置都将加大对柔性电路板连接器的需求。同时,出于环保的考虑,每辆汽车的电缆使用数量将减少,为满足这个需求,汽车厂商将逐渐使用柔性电路板连接器替代电缆。
由于刺破连接器使用层面越来越广,这对市场提出了直接的需求。许多经销商已经意识到这个问题,早在去年记者调查中就有不少经销商在朝接器方向转向。
而目前经销商投资刺破连接器等连接器产品,也有了良好的投资环境,成本的降低就是一个利好的因素。台湾地区厂商及国际连接器厂商纷纷在大陆投资设厂,使得接器本土生产规模迅速扩大,从而减少了进口,由此产生的规模效应也使连接器的制造成本大大降低。
刺破连接器气穴的解决方案
通过Moldflow模拟分析软件对刺破连接器进行充填分析,根据充填时间和气穴分布,为解决产品气穴提出可行方案。对比结果说明,Moldflow对实际生产有很强的指导作用,为以后的类似问题提供了一个解决问题的思路。
气穴是塑料件常见的缺陷之一,不仅影响外观,有事甚至影响产品的性能。在解决这种缺陷时,通常都是改善排气系统,或者依靠经验不断改变浇口位置,尝试将气穴移到利于排气的地方。这样做不仅费时费力,而且对结构和外形复杂的接器,效果不是很好。现利用软件Moldflow的流动分析,对三线连接器出现的气穴缺陷进行分析,并给出有效的解决方案。不仅缩短了原来的调用时间,还节约了成本。
刺破连接器解决方案及应用
1.方案采用
解决滞留的有效方法就是使产品壁厚均匀,改善流动型。解决了这个问题,也到了解决气穴的方法。通过与产品工程师的多次沟通,在不影响产品性能的前提下增加局部的壁厚,并在弹舌背部增加R0.3的圆弧结构。
2.刺破连接器应用情况
根据上述方案,将型芯修改,工艺参数不变,重新试模结果可以发现,气穴以完全消除,证明了该方案的可行性。
接器的缺陷是不可避免的,但随着人们对产品性能和外观的要求越来越高,特别是结构越来越复杂的时候,如何能快速、有效的消除产品缺陷,是公司竞争力的一个体现。通过实例可以看出,利用Moldflow软件,成功的解决了三线插座护套的气穴问题。这不仅体现了Moldflow软件对实际生产有效的指导性,也为以后处理该类问题提供了一个思路。同时与传统的调试方法相比,明显缩短了调试周期,提高了公司竞争力。
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